下面是小编为大家整理的2022年度国企总经理特别奖,供大家参考。
总经理特别奖申报材料
-----炭素事业部维修车间
时间荏苒,令人难忘的2016年已经过去了,在过去的一年里维修车间走过了一段不平凡的路程,在诸多不利因素的情况下克服种种困难,圆满完成了各生产车间设备定检计划和设备的维修保养任务,为公司的转型升级做出了贡献。2016年更是维修车间努力拼搏的一年,现在让我们穿过时间的隧道重新回顾一下维修车间所走的每段路程。
一、凝心聚力保生产,持之以恒抓现场
年初,在制定车间全年工作计划时,维修车间敏锐的预感到2016年有可能是公司的转型升级攻坚克难的一年,于是车间利用各种宣传手段对全体职工进行思想引导,向他们讲清形势,讲透道理,让大家明白只有团结起来,共克时艰,风雨同舟才能最终战胜困难。不管外面的风云如何变化,我们必须保证生产的平稳,职工队伍的稳定,这是车间工作的底线,他们承受了令人难以想象的压力。车间决定今年的工作中心要按两条线去走:第一条线是确保生产设备的安全平稳连续运行,维修质量合格达标;
第二条线是要狠抓车间基础建设,提升服务意识,狠抓现场治理。职工思想得到了统一,维修工作很快就顺畅的开展起来,主要完成了以下工作:3月初为降低用水成本,新成型球磨机设备由饮用水管线改为生产水管线,重新铺设水管,安装阀门,并入循环系统,可每年节约1万余元;
3月中旬维修车间集中组织人员,对煅烧车间1#、2#、3#炉螺旋给料机,先后进行了技术改造。拆除原有地面螺旋输送机,更换、合并为粉料输送机。此工作维修全员参与,两天均由早7点到岗至晚19点离开现场,拆迁并安装调试后,投入运行一次成功,通过生产运行一段时间后测试效果极佳。两次改造为公司、分厂在备件、油品和各项成本方面,节约大量资金经核算约18余万元(每年)。大力开展修旧利废工作,维修车间抽调相关维修人员,利用空闲时间对煅烧车间下来的旧碎料机进行拆解,并重新匹配安装,因废旧下来的碎料机生锈,拆卸工作量较大,需用液压装置、万力等工具方可拆下。总之克服困难进行重新装配,到目前为止,已装配25个(原值1.5万),节省资金375000元。
进入2016年下半年,“必须恢复全部18万吨产能,年底完成16500吨阳极碳块”的任务又压到炭素事业部的肩上。恢复生产,设备先行,如何把已经停运近一年的设备顺利地开动起来,困难可想而知。维修车间没有被吓退,他们精心组织,合理计划,克服人员少,负责面积大等的困难,积极开展起工作,老焙烧ECL机组技改他们密切跟踪;
电扑除尘净化,他们主动配合;
老成型振动成型机安装调试,他们主动参与;
老成型、老焙烧其他设备的定检试运,他们按计划进行;
老成型悬链的改造,他们主动承担起电气部分的技改工作,为公司节省资金11万余元。在他们的齐心协力下,老系统设备得以按计划全部运转,2016年底终于在全炭素事业部的共同努力下圆满完成生产任务。
凤凰涅槃,是需要一个痛苦的过程的,但是只要你有勇气冲开它,你就会得到重生。维修车间在这一年里为工作苦过,痛过,累过,但是最终他们得到了快乐,那就是收获了累累的硕果。所以展望2017年的工作,他们众志成城,车间要以更高的标准要求自己,让“维修铁军”的精神在铝业这片土地上散发光芒!
炭素事业部维修车间
2017-1-6